Цитата(dima_dima @ 19.10.2014, 16:17) 

я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по программированию написано что пид регулятор активизируется автоматически при выборе макроконфигурации пид. получается что при другой макроконфигурации пид регулятор не включится .или я не прав?
не прав
Функция активизируется при назначении аналогового входа на обратную связь ПИД-регулятора (измеряемый сигнал)
Цитата(dima_dima @ 19.10.2014, 16:17) 

я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по программированию написано что пид регулятор активизируется автоматически при выборе макроконфигурации пид. получается что при другой макроконфигурации пид регулятор не включится .или я не прав?
есть файл настройки atv 312 с настроенной функцией регулирования давления. Они похожи с 61м.
В общем вот файл, в нем видно измененные параметры. Необходимо выполнить аналогичную настройку,адаптировав к существующим условиям и мощностям)
Список измененных параметров:
RPI	Internal PI reference	50 %
ACC	Acceleration ramp time	60 s
DEC	Deceleration ramp time	60 s
LSP	Low speed	20 Hz
ITH	Motor thermal current	15.1 A
SDC2	Auto DC injection level 2	8.5 A
RPG	PI Proportional gain 	2 
CLI	Internal current limit	20 A
TLS	Low speed time out	60 s
RSL	PID wake up threshold 	50 
SFR	Drive switching freq.	8 kHz
UNS	Nominal motor voltage	380 V
NCR	Nominal motor current	15.1 A
COS	Motor 1 Cosinus Phi	0.88 
UFT	Selection of the type of voltage/frequency ratio motor 1	Energy sav.
TFR	Max. output frequency	50 Hz
LAC	Level of access control	Level 3
CHCF	Channel mode config.	Separate
TCT	Type of 2 wire control	Level
RRS	Reverse input assignment	No
R1	Relay ouput 1 assignment	No
STT	Normal stop mode	Freewheel
NST	Freewheel stop input	LI1 high
ADC	Automatic DC injection	NO
SA2	Summing input 2	No
PS2	2 preset speeds assign.	No
PS4	4 preset speeds assign.	No
PIF	PI fdbk assignment	AI3
PII	Internal reference PI	Yes
BRL	Brake release frequency	1.6 Hz
FLR	Catch a spinning load	Yes
LFL	4-20mA loss	fallback spd
LFF	Fall back speed	30 Hz
STP	Ctrld stop on power loss	DC Maintain
TTO	Modbus time out	3 s